煙寶無縫管為了完成好FBE防腐鋼管試制任務,遼陽鋼管公司防腐分廠集中了技術人員、生產(chǎn)骨干和維修骨干,組建了兩個專業(yè)小組。其中,工藝質量控制小組主要負責FBE防腐鋼管生產(chǎn)工藝設計和工序質量控制,對可能造成防腐層碰傷的設備因素、人為因素進行識別,規(guī)定操作方法并逐崗位強調說明,同時做好原、輔材料的生產(chǎn)準備工作。另一個設備改造維保小組,根據(jù)工藝設計要求進行相關設備技術改造和維護保養(yǎng),由勞模(職工)創(chuàng)新工作室具體負責。
煙寶無縫管試制前期,遼陽鋼管公司防腐分廠從三方面做足“功課”,確保試制過程設備運行平穩(wěn)。一是對外除銹設備進行了全面徹底的檢修,提高了除銹質量;二是對原有的粉末噴涂系統(tǒng)進行了全面的維保,確保粉末噴涂系統(tǒng)正常工作,并此基礎上增加了1臺流化箱和4把噴槍,確保了粉末的噴涂厚度和生產(chǎn)連續(xù)性;三是增強了原有漏點檢測儀的能力,防止漏檢,并給外防成品出口的直傳線輥增加了聚氨酯保護層,確保產(chǎn)品質量。
煙寶無縫管首次生產(chǎn)的D711×11.1mm單層熔結環(huán)氧粉末防腐層(FBE)鋼管外觀質量合格,七項試驗均達到標準要求。FBE鋼管的試制成功,對遼陽鋼管公司豐富防腐產(chǎn)品種類,實現(xiàn)扭虧解困具有重要意義